【摘要】釀酒底鍋廢水屬高濃度有機廢水,CODcr極高,PH低,色度較高,間斷排放,負荷波動較大。本文針對該種廢水水質(zhì)特點,結(jié)合處理此種廢水的工程經(jīng)驗,擬定采用“物化預(yù)處理-生化”組合工藝,使出水達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準。
【關(guān)鍵詞】底鍋廢水;物化預(yù)處理;生化處理
1 工程概況
某酒業(yè)為新建釀酒廠,其生產(chǎn)工藝是以高梁、小麥等為原料,采用傳統(tǒng)的釀造和制曲工藝制成曲酒。該廠釀酒車間每天產(chǎn)生30噸蒸酒底鍋水,這種蒸酒底鍋水含有大量發(fā)酵產(chǎn)生的有機酸,所以PH在3.0-5.0左右,還含有發(fā)酵中沒有利用的溶解性淀粉及其它有機物質(zhì),所以COD高達10000mg/l以上,水質(zhì)呈醬黃色。廠區(qū)每天約有生活污水10噸。要求處理后出水達到污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準。其污染物排放和控制標準見表1。
表1設(shè)計進出水水質(zhì)情況
指標 |
水量
(噸) |
COD
(mg/L) |
BOD5
(mg/L) |
SS
(mg/L) |
色度
(倍) |
PH |
底鍋水 |
30 |
10000 |
4500 |
500 |
300 |
3-5 |
出水 |
—— |
≤100 |
≤20 |
≤70 |
50 |
6-9 |
2 工藝流程
2.1廢水處理流程的確定
2.1.1物化預(yù)處理工藝的選擇
由廢水水質(zhì)情況可知,該廢水酸性,廢水有機物濃度高,因此我們預(yù)處理采取投加鐵刨花預(yù)曝和加藥中和沉淀。
廢水首先進入調(diào)節(jié)池進行混合調(diào)節(jié)后,用泵打入鐵曝池,經(jīng)過鐵碳電解反應(yīng)后流入中和沉淀池,再投加堿液將廢水PH調(diào)整至6-9,然后通過機械攪拌混凝沉淀除去廢水中的懸浮物并除去部分CODcr,最后上清液才流入水解酸化中,開始進行生化處理。
2.1.2生化處理工藝的選擇
污水處理工藝的選擇直接關(guān)系到污水處理站的出水水質(zhì),工程投資,運行及管理是否方便可靠,運行成本高低等,因此正確選擇適當(dāng)?shù)奈鬯幚砉に囀俏鬯幚淼年P(guān)鍵。因該種底鍋廢水成份復(fù)雜,COD含量較高,沖擊性較強,因此,我們工藝采用耐沖擊性強的ABR膜法厭氧技術(shù)。
2.1.3好氧系統(tǒng)處理:
好氧處理廢水方法比較多,而接觸氧化法和其它活性污泥比較來看,具有設(shè)備操作簡單,維護容易,運行穩(wěn)定且耐受高負荷沖擊的特點。本工程采用兩級接觸氧化法進行好氧生物處理處理。
2.2 工藝流程
工藝流程圖及操作要點:釀酒底鍋廢水首先經(jīng)過格柵除去大的漂浮物和懸浮物等雜質(zhì),進入調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量,水泵將水抽入鐵曝池進行廢水的改性,然后進入中和沉淀池投加堿液和PAM、PAC進行中和絮凝沉淀,接著進入ABR膜法厭氧池廢水在厭氧菌的作用下將難降解的物質(zhì)降解為易降解的物質(zhì),將廢水中的大分子物質(zhì)分解為小分子的物質(zhì),最終分解為CH4和H2O,此后進入沉淀池處理后,經(jīng)過脫氮除磷處理后再進入二級厭氧池進行常溫降解處理,厭氧出水經(jīng)兼氧池后進入兩級接觸氧化池,對廢水中的物質(zhì)進一步分解為CO2和H2O,在鼓風(fēng)曝氣的作用下,生物好氧菌將廢水進行生物徹底降解除去BOD,同時COD也得到去除,在經(jīng)過氧化脫色去除色度后,最后進入清水池進行回用或達標排放;污泥排放到污泥干化池,通過干化脫水后外運處理。
3.主要設(shè)備設(shè)施及參數(shù)
3.1主要動力設(shè)備
表2 主要動力設(shè)備
序號 |
設(shè)備名稱 |
規(guī)格型號 |
配電機
(kw) |
臺數(shù) |
備注 |
1 |
鼓風(fēng)機 |
HC-40S,1.5KW |
1.5 |
2 |
一用一備 |
2 |
塑料自吸泵 |
Q=4m3/h,H=11m |
0.75 |
2 |
一用一備 |
3 |
污泥泵 |
Q=55m3/h,H=10m |
0.55 |
4 |
間歇使用 |
4 |
加藥裝置 |
HQJY-2 |
0.37 |
3 |
|
5 |
小計 |
|
7.88 |
11 |
|
3.2主要建筑物
表3主要建筑物
序號 |
名稱 |
尺寸(m3) |
數(shù)量 |
1 |
調(diào)節(jié)池 |
4.0×4.0×3.0 |
1座 |
2 |
鐵曝池 |
1.0×1.5×4.0 |
1座 |
3 |
一級厭氧池 |
4.0×12.5×4.0 |
1座 |
4 |
二級厭氧池 |
4.0×4.0×4.0 |
1座 |
5 |
一級接觸氧化池 |
4.0×3.0×4.0 |
2座 |
6 |
二級接觸氧化池 |
4.0×3.0×4.0 |
2座 |
7 |
二沉池 |
4.0×1.5×4.0 |
1座 |
4 運行效果
表4 各處理單元運行效果
項目
單元 |
水量
(m3/天) |
CODcr
(mg/L) |
BOD
(mg/L) |
SS
(mg/L) |
PH
|
調(diào)節(jié)池 |
40 |
10000 |
4500 |
500 |
3.5 |
鐵曝池 |
40 |
8000 |
4000 |
400 |
4.5 |
中和池 |
40 |
8000 |
4000 |
400 |
7.0 |
混凝沉淀池 |
40 |
5600 |
2800 |
160 |
6-9 |
一級厭氧池 |
40 |
1792 |
784 |
140 |
6-9 |
沉淀池 |
40 |
1702 |
745 |
135 |
6-9 |
二級厭氧池 |
40 |
851 |
372 |
120 |
6-9 |
一級接觸氧化池 |
40 |
426 |
186 |
100 |
6-9 |
兼氧池 |
40 |
383 |
168 |
60 |
6-9 |
二級接觸氧化池 |
40 |
115 |
20 |
50 |
6-9 |
二沉池 |
40 |
98 |
16 |
20 |
6-9 |
絮凝沉淀池 |
40 |
81 |
12 |
10 |
6-9 |
排放口 |
40 |
81 |
12 |
10 |
6-9 |
5結(jié)論
采用“物化預(yù)處理-生化”組合工藝,可以確保釀酒廢水處理后達標排放。次工藝除具有耐沖擊負荷、運行穩(wěn)定、易于管理和運行費用低等優(yōu)點。和其它工藝比較還具有抗沖擊荷,運行費用低,投資成本低,運行管理方便等優(yōu)點。
參考文獻:
[ 1 ] 唐受印,戴友芝,等.廢水處理工程[M ] .北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006: 31323161
[ 2 ] 王凱軍,秦人偉.發(fā)酵工藝廢水處理[M ] .北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002: 13421561
[ 3 ] 張自杰.環(huán)境工程手冊(水污染防治卷) [M ] .北京:高等教育出版社, 2003: 22522671