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酒業(yè)底鍋廢水處理工程設(shè)計實例

來源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:水利時間:瀏覽:

  【摘要】釀酒底鍋廢水屬高濃度有機廢水,CODcr極高,PH低,色度較高,間斷排放,負荷波動較大。本文針對該種廢水水質(zhì)特點,結(jié)合處理此種廢水的工程經(jīng)驗,擬定采用“物化預(yù)處理-生化”組合工藝,使出水達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準。
  【關(guān)鍵詞】底鍋廢水;物化預(yù)處理;生化處理
  1 工程概況
  某酒業(yè)為新建釀酒廠,其生產(chǎn)工藝是以高梁、小麥等為原料,采用傳統(tǒng)的釀造和制曲工藝制成曲酒。該廠釀酒車間每天產(chǎn)生30噸蒸酒底鍋水,這種蒸酒底鍋水含有大量發(fā)酵產(chǎn)生的有機酸,所以PH在3.0-5.0左右,還含有發(fā)酵中沒有利用的溶解性淀粉及其它有機物質(zhì),所以COD高達10000mg/l以上,水質(zhì)呈醬黃色。廠區(qū)每天約有生活污水10噸。要求處理后出水達到污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準。其污染物排放和控制標準見表1。
  表1設(shè)計進出水水質(zhì)情況
指標 水量
(噸)
COD
(mg/L)
BOD5
(mg/L)
SS
(mg/L)
色度
(倍)
PH
底鍋水 30 10000 4500 500 300 3-5
出水 —— ≤100 ≤20 ≤70 50 6-9

  2 工藝流程
  2.1廢水處理流程的確定
  2.1.1物化預(yù)處理工藝的選擇
  由廢水水質(zhì)情況可知,該廢水酸性,廢水有機物濃度高,因此我們預(yù)處理采取投加鐵刨花預(yù)曝和加藥中和沉淀。
  廢水首先進入調(diào)節(jié)池進行混合調(diào)節(jié)后,用泵打入鐵曝池,經(jīng)過鐵碳電解反應(yīng)后流入中和沉淀池,再投加堿液將廢水PH調(diào)整至6-9,然后通過機械攪拌混凝沉淀除去廢水中的懸浮物并除去部分CODcr,最后上清液才流入水解酸化中,開始進行生化處理。
  2.1.2生化處理工藝的選擇
  污水處理工藝的選擇直接關(guān)系到污水處理站的出水水質(zhì),工程投資,運行及管理是否方便可靠,運行成本高低等,因此正確選擇適當(dāng)?shù)奈鬯幚砉に囀俏鬯幚淼年P(guān)鍵。因該種底鍋廢水成份復(fù)雜,COD含量較高,沖擊性較強,因此,我們工藝采用耐沖擊性強的ABR膜法厭氧技術(shù)。
  2.1.3好氧系統(tǒng)處理:
  好氧處理廢水方法比較多,而接觸氧化法和其它活性污泥比較來看,具有設(shè)備操作簡單,維護容易,運行穩(wěn)定且耐受高負荷沖擊的特點。本工程采用兩級接觸氧化法進行好氧生物處理處理。
  2.2 工藝流程
  工藝流程圖及操作要點:釀酒底鍋廢水首先經(jīng)過格柵除去大的漂浮物和懸浮物等雜質(zhì),進入調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量,水泵將水抽入鐵曝池進行廢水的改性,然后進入中和沉淀池投加堿液和PAM、PAC進行中和絮凝沉淀,接著進入ABR膜法厭氧池廢水在厭氧菌的作用下將難降解的物質(zhì)降解為易降解的物質(zhì),將廢水中的大分子物質(zhì)分解為小分子的物質(zhì),最終分解為CH4和H2O,此后進入沉淀池處理后,經(jīng)過脫氮除磷處理后再進入二級厭氧池進行常溫降解處理,厭氧出水經(jīng)兼氧池后進入兩級接觸氧化池,對廢水中的物質(zhì)進一步分解為CO2和H2O,在鼓風(fēng)曝氣的作用下,生物好氧菌將廢水進行生物徹底降解除去BOD,同時COD也得到去除,在經(jīng)過氧化脫色去除色度后,最后進入清水池進行回用或達標排放;污泥排放到污泥干化池,通過干化脫水后外運處理。
  3.主要設(shè)備設(shè)施及參數(shù)
  3.1主要動力設(shè)備
  表2 主要動力設(shè)備
序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 配電機
(kw)
臺數(shù) 備注
1 鼓風(fēng)機 HC-40S,1.5KW 1.5 2 一用一備
2 塑料自吸泵 Q=4m3/h,H=11m 0.75 2 一用一備
3 污泥泵 Q=55m3/h,H=10m 0.55 4 間歇使用
4 加藥裝置 HQJY-2 0.37 3  
5 小計   7.88 11  

  3.2主要建筑物
  表3主要建筑物
序號 名稱 尺寸(m3) 數(shù)量
1 調(diào)節(jié)池 4.0×4.0×3.0 1座
2 鐵曝池 1.0×1.5×4.0 1座
3 一級厭氧池 4.0×12.5×4.0 1座
4 二級厭氧池 4.0×4.0×4.0 1座
5 一級接觸氧化池 4.0×3.0×4.0 2座
6 二級接觸氧化池 4.0×3.0×4.0 2座
7 二沉池 4.0×1.5×4.0 1座

  4 運行效果
  表4 各處理單元運行效果
          項目
 單元
水量
(m3/天)
CODcr
(mg/L)
BOD
(mg/L)
SS
(mg/L)
PH
 
調(diào)節(jié)池  40 10000 4500 500 3.5
鐵曝池  40 8000 4000 400 4.5
中和池 40 8000 4000 400 7.0
混凝沉淀池 40 5600 2800 160 6-9
一級厭氧池 40 1792 784 140 6-9
沉淀池 40 1702 745 135 6-9
二級厭氧池 40 851 372 120 6-9
一級接觸氧化池 40 426 186 100 6-9
兼氧池 40 383 168 60 6-9
二級接觸氧化池 40 115 20 50 6-9
二沉池 40 98 16 20 6-9
絮凝沉淀池 40 81 12 10 6-9
排放口 40 81 12 10 6-9

  5結(jié)論
  采用“物化預(yù)處理-生化”組合工藝,可以確保釀酒廢水處理后達標排放。次工藝除具有耐沖擊負荷、運行穩(wěn)定、易于管理和運行費用低等優(yōu)點。和其它工藝比較還具有抗沖擊荷,運行費用低,投資成本低,運行管理方便等優(yōu)點。
  參考文獻:
  [ 1 ] 唐受印,戴友芝,等.廢水處理工程[M ] .北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006: 31323161
  [ 2 ] 王凱軍,秦人偉.發(fā)酵工藝廢水處理[M ] .北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002: 13421561
  [ 3 ] 張自杰.環(huán)境工程手冊(水污染防治卷) [M ] .北京:高等教育出版社, 2003: 22522671

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