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某商用車制動系統優化分析及測試

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  摘要:制動性能的優劣直接決定著車輛的操控及駕駛安全。本文通過優化制動系統的反應時間,利用VBOX設備記錄對比分析數據。結果表明,合理的儲氣筒容積、管徑大小、后橋雙繼動閥的選型布置均能有效地縮短制動距離,提高車輛安全性。其研究成果為工程師指明了設計方向,利于工程實際應用。

  關鍵詞:制動系統;制動距離;反應時間;儲氣筒;管徑;繼動閥

  目前,國內外商用車的制動系統仍以氣壓制動方式為主,氣制動系統主要由空壓機、儲能裝置、閥類、管路及制動器組成,其制動過程分為四個階段:一是反應階段,駕駛員從發現危險到決定緊急制動,同時將腳移到制動踏板的過程;二是制動力增加階段,制動力從零增加到實現汽車最大減速度的過程;三是制動力持續階段,車輛達到最大減速度后,恒減速至停車的過程。四是釋放制動力階段,即駕駛員松開制動踏板直到制動力完全消除的過程。本文旨在某4x2車型上探究氣制動系統某些組件的布置或選型對上述制動過程第二階段的影響趨勢并加以試驗驗證。

  1 試驗儀器設備

  本次試驗用到的是英國RACELOGIC公司生產的一套汽車性能測試系統(型號:VBOX 3i),包含:VBOX 3i、雪茄點煙器適配器、GPS磁性天線、制動踏板觸發器、4通道頻率輸入模塊和氣壓傳感器等。

  2 影響因素分析

  影響氣制動系統的因素[1]有很多,在此,本文列舉出儲氣筒容積、管徑大小、后橋雙繼動閥布置進行分析試驗。

  2.1 試驗車原始實驗數據

  為分析各因素的影響效果,我們選取了某4×2二類底盤商用車進行試驗研究,其制動原理圖如圖2所示。由圖可知:后橋行車制動回路用儲氣筒為40L+30L,后橋行車制動回路采用一個繼動閥實現快放快充,其繼動閥的控制回路采用Φ8xl的聚酰胺管。

  根據國家標準GB 12676《汽車制動系統結構、性能和試驗方法》之規定:汽車制動反應時間是指對于安裝氣壓(包括液壓)制動裝置的車輛,在0.2s內急踩制動時,從制動踏板動作起至最不利的制動氣室壓力達到其穩態值的75%時所經歷的時間不得超過0.6s[2]。故我們采集記錄前后氣室響應時間及壓力達到其穩態值(試驗車制動系統穩壓ImPa)的75%時的建壓時間。

  試驗數據顯示:后橋氣室響應時間0.29s,后橋氣室建壓時間0.6s;前橋氣室響應時間0.14s,前橋建壓時間0.86s。

  2.2儲氣筒容積影響分析

  為研究不同容積的儲氣筒對制動反應的影響,試驗將后橋行車制動回路中的30L儲氣筒換成40L進行對比試驗。

  試驗數據顯示:后橋氣室響應時間0.20s,后橋氣室建壓時間0.54s,相較原車響應時間縮短了0.09s,建壓時間縮短了0.06s,所以增加儲氣筒容積對縮短制動反應時間有利,但增加儲氣筒容積不利于車輛在氣壓從零開始升至起步氣壓的用時,GB7258規定:采用氣壓制動的機動車,發動機在75%的額定轉速下,4min內氣壓表的指示氣壓應從零開始升至起步氣壓[3]。故設計人員需要合理匹配。

  2.3管徑大小影響分析

  試驗車制動系統均采用(空壓機到四回路保護閥采用鋼管除外)聚酰胺管,為研究不同管徑對制動反應的影響,試驗將后橋行車繼動閥的控制氣管Ф8xl改為中6xl和Ф12×1.5進行對比試驗。因繼動閥控制管為信號管,只會影響氣室的響應時間,故數據只記錄響應時間的數據。試驗數據顯示:行車繼動閥的控制氣管為Ф6xl時,后橋氣室響應時間0.44s;行車繼動閥的控制氣管為中12×1.5時,后橋氣室響應時間0.17s。

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