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來源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:路橋建設(shè)時間:瀏覽:次
摘要:結(jié)合某地鐵車站深基坑工程,對拱頂沉降進行監(jiān)測,重點分析了深基坑周邊地表沉降。結(jié)果表明,在初襯封閉成環(huán)前,沉降速度有明顯減小,三個監(jiān)測點沉降分別為-1.35mm/d、-1.23mm/d、-1.48mm/d;初期支護施工完以后,拱頂還有沉降,但是較小,并且在短時間內(nèi)就趨于穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:地鐵,淺埋暗挖,拱頂沉降,沉降控制
前言
如今,城市地鐵在各大中型城市中飛速發(fā)展,淺埋暗挖法施工得到了廣泛的應(yīng)運。由于城市鐵路多建于人口密集和建筑物繁多的地段,如何保證隧道施工及地表建筑物的安全就成為了重中之重。因此,對地表沉降及拱頂沉降的控制提出了更高的要求。
本文以某地鐵工程為例,從分析沉降資料著手,并結(jié)合現(xiàn)場施工情況進行分析,找出了導(dǎo)致拱頂沉降的原因,并制定了針對性方案,有效控制了沉降。
1 工程概況
地鐵車站為10m站臺島式車站,覆土厚度為10~12 m,車站底板位于微風(fēng)化巖上。圍巖級別為III~Ⅴ級,采用單栱直墻暗挖斷面,大拱腳拱蓋法施工、鉆爆法開挖,開挖斷面寬19.2m,高16.2m。本暗挖車站經(jīng)過的巖層主要為強~微風(fēng)化花崗巖、花崗斑巖,部分地段經(jīng)過斷裂帶隧道,圍巖分級為IV級,其余段的強~微風(fēng)化隧道圍巖分級為III~V級。本場地地下水類型主要為基巖裂隙水地下水位埋深為4.80~13.6m,主要含水層為強、中風(fēng)化巖帶的基巖風(fēng)化裂隙水。基坑涌水量為376.62 m3/d,屬富水性較差地層。
本車站為大跨度暗挖車站,車站主體開挖分上下臺階,上臺階采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法開挖,先開挖左導(dǎo)洞,累計進尺達到15米時開挖右導(dǎo)洞,當(dāng)左右導(dǎo)洞拱頂沉降基本穩(wěn)定后,開挖中導(dǎo)。車站采用格柵鋼架進行初期支護,間距1.5m打設(shè)超前小導(dǎo)管經(jīng)行超前支護。車站上臺階開挖完畢后,拆除中隔壁經(jīng)行二次襯砌的施工。上臺階施工完畢后進行下臺階的施工。
2 施工質(zhì)量控制
2.1 施工中存在的問題
(1)爆破超挖,支護前未施工初噴,在支護時稍有對圍巖的擾動就出現(xiàn)局部坍塌的現(xiàn)象,造成進一步的超挖,超挖部分未能噴砼密實,形成空洞,無法承載,導(dǎo)致沉降增大。
(2)爆破開挖后,排危及出渣工序耗時較長,未能及時進行支護施工,導(dǎo)致開挖面暴露懸空時間過長,加快了沉降。
(3)初支施工時,拱腳有大量積水,未及時排除,導(dǎo)致拱腳坐落在軟弱的土層上,無法達到承力的效果,最終導(dǎo)致初支的整體下沉。
(4)在噴砼未密實的情況下,未能及時更進初支背后回填注漿,導(dǎo)致初支與圍巖間的空隙未得到填充,沉降持續(xù)加大。
2.2 質(zhì)量控制措施
針對以上現(xiàn)象和施工情況,做出如下調(diào)整:
(1)修改爆破參數(shù),進一步完善爆破施工,減少超挖,遇到圍巖破碎帶,采用局部爆破,機械開挖,盡量減小對圍巖的擾動造成超挖。
(2)爆破后,馬上進行初噴,及時封閉掌子面。
(3)爆破前,將初期支護所用格柵等材料預(yù)先運到施工現(xiàn)場,初噴完畢后,用挖機清理出一個工作空間,立馬進行格柵支護,使得支護與除渣可以同步進行,縮短圍巖暴露時間。
(4)初期支護時,在拱腳位置附近挖設(shè)臨時積水坑抽水,用碎石換填過軟的基層,并在拱腳墊石塊或木板,保證拱腳坐落土層的承載能力,抽水完畢后,立即進行噴砼施工。
(5)認(rèn)真作好超前小導(dǎo)管的注漿工作,提高了掌子面前方圍巖的強度和剛度,大大減小了開挖引起的圍巖松弛和坍塌,減少了超挖,降低了沉降。
(6)及時跟進背后回填注漿,每5米埋設(shè)2根注漿管并及時注漿。
3 沉降分析
站拱頂每隔10米分布一個沉降點。沉降分析鑒于開挖前期沉降較為顯著,故選取了施工前期的三個連續(xù)拱頂沉降點20、21、22號點,對應(yīng)里程為K3+705.178、K3+695.178、K3+685.178的沉降觀測數(shù)據(jù)進行分析,調(diào)整前的沉降變化曲線如圖1所示。
由以上監(jiān)測數(shù)據(jù)以及沉降變化曲線可以看出:
(1)在初襯封閉成環(huán)前,拱頂沉降速度快,沉降量大,三個監(jiān)測點分別沉降-1.97mm、-1.86mm、-1.81mm。
(2)初期支護結(jié)束后,拱頂沉降速度有所減慢,但3個點仍分別以平均-0.99mm/d、-1.04mm/d、-0.77mm/d速度沉降,經(jīng)過很長一段時間之后才趨于穩(wěn)定。
(3)支護前期的沉降量占總沉降量的一大部分。
調(diào)整后選取拱頂沉降點號23、24、25對應(yīng)里程為K3+675.178、K3+665.178、K3+655.178的監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析,沉降變化曲線如圖2所示。
由以上監(jiān)測數(shù)據(jù)及沉降曲線可以看出:
(1)在初襯封閉成環(huán)前,沉降速度有明顯減小,三個監(jiān)測點分別沉降-1.35mm/d、-1.23mm/d、-1.48mm/d.
(2)初期支護施工完以后,拱頂還有沉降,但是較小,并且在短時間內(nèi)就趨于穩(wěn)定。
4 結(jié)論
通過以上施工改進前后的沉降分析可以知道,通過超前小導(dǎo)管的注漿對圍巖的加固,嚴(yán)格控制爆破超挖以及迅速進行支護,很好的控制了施工前期的沉降量和沉降速度;通過對支護過程中拱腳位置的排水以及加固,使得車站的整體穩(wěn)定性得到了保證,降低了中期的繼續(xù)沉降;通過背后注漿的及時跟進,填補了初支背后的空隙,加強了初支的強度和剛度,進一步減小了沉降。因此,在淺埋暗挖法施工中,要堅持“管超前、嚴(yán)注漿、短開挖、強支護、快封閉、勤量測”的方針,不僅能保證施工安全和質(zhì)量,又可以有效的控制地表沉降和拱頂沉降。
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