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某項目吹填地基處理工程實錄

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  摘 要:隨著我國國民經濟的快速發展,越來越多吹填形成的灘地需進行地基處理,針對不同的地層情況,必須采用適宜的地基處理方案。本文就東營港某項目吹填地基處理深度達8m進行了經驗總結,同時對地基處理施工實踐中遇到的一些問題進行了探討。
  關鍵詞:吹填 淤泥 液化 真空 輕型井點 強夯 實錄
  1. 工程概況
  某項目位于東營港區,場地為海邊吹填形成的灘地,地勢低洼平坦,后經人工回填整平,地勢相對平坦。在地貌單元上,勘察場地屬于第四紀黃河三角洲沖積平原。
  根據東營港地基處理經驗,東營港區地基處理深度一般為4~5m,多采用預排水動力固結法或高真空擊密法;對第③層淤泥質粉質粘土的處理多采用深層攪拌樁;地基承載力要求較高時,多采用鉆孔灌注樁或PHC管樁。
  本工程場區地層主要為表層新近素填土和第四系全新統陸相沖擊、海相沉積和海陸交互相沉積形成的粉土層、粉質粘土層及砂土層。工程地質剖面圖見圖1,物理力學參數見表1。
  各土層物理力學參數表 表1
巖土
編號
天然
含水量w(%)
天然
孔隙比
e
液限wL(%) 重力
密度γ(kN/m3)
壓縮
模量Es
(MPa)
承載力
特征值(kPa)
②粉土 27.8 0.981 28.9 17.3 2.92 100
③淤泥質粉質粘土 48.6 1.285 46.2 17.5 3.30 65
④粉土 26.8 0.797 28.4 18.9 7.82 140
備注:第②層飽和粉土為輕微液化土層,場地為輕微液化土地。

  本工程處理后地基需達到以下要求:
 ?、盘幚砗蟮牡乇淼鼗休d力特征值應大于130kPa;
 ?、铺幚砩疃鹊降冖蹖佑倌噘|粉質粘土。
  2. 試驗處理方案
  2.1設計方案的選擇
 ?、俦卷椖刻幚砩疃纫蟮降冖蹖佑倌噘|粉質粘土,處理深度約8m,根據當地經驗,若采用深層攪拌樁進行地基處理,首先需對場地進行預處理,滿足人員及設備行走要求,之后再進行地基處理。這種方法工期長,成本高。
 ?、诓捎酶哒婵論裘芊ǎて陂L、成本高。
 ?、鄄捎贸R庮A排水動力固結法,強夯夯擊能低,處理深度無法滿足要求。采用高能量預排水動力固結法,成本低,處理深度可以滿足要求。
  深層攪拌樁、高真空擊密法、高能量預排水動力固結法三種方案經濟分析對比如表2所示。
  三種方案經濟分析對比 表2
序號 地基處理形式 單方造價(元/m2)
1 深層攪拌法 110
2 高真空擊密法 70
3 高能量預排水動力固結法 50

  2.2處理方案
  根據當地施工經驗,在充分分析本工程《巖土工程勘察報告》的基礎上,特制定以下處理方案:
 ?、盘幚矸桨福翰捎贸凉苌皹?強夯施工。
  ⑵施工順序:先施工砂樁,再進行強夯處理。
 ?、窃O計參數:
  砂樁:砂樁直徑Φ400mm,間距為3.0m,等邊三角形布置,樁長7.5~8.7m,要求砂樁進入第④層粉土(Q4al)不小于50cm。
  強夯:強夯點夯2遍,滿夯1遍,點夯夯擊能為4000kN.m,夯點按6m×6m間距布置,滿夯夯擊能為2000kN.m。
  2.3處理過程
  為驗證設計方案的可行性,同時為大面積地基處理施工提供相關參數。本工程選擇了兩個試驗區進行地基試處理。
  2.3.1試驗一區
  試驗一區位于場區中部北側,試驗面積24m×24m。砂樁施工完成,進行孔隙水壓力計埋設,之后開始點夯施工。點夯夯擊能為4000kN.m,點夯施工過程中,因表層土(①素填土)以飽和粉土為主,強夯機周圍經擾動液化。點夯1擊夯沉量平均值為92.5㎝,夯坑過深拔錘困難,繼續夯擊夯坑周圍地面隆起明顯,機械下陷嚴重,隨即停止夯擊。第1、2遍點夯擊數均為1擊。
  兩遍夯擊之間間隔時間通過孔隙水壓力計進行觀測,經實測,3天孔隙水壓力消散率達到75%以上,5天達到90%以上。為確保孔隙水壓力得到充分消散,強夯過程中兩遍夯擊之間間隔時間為5天。試驗一區孔隙水壓力消散曲線如圖2所示。
  按照設計方案進行二遍點夯后,地基處理未得到有效加固,為此,增加了強夯遍數,后續施工中,共對該區進行了6遍點夯,夯擊能4000kN.m,第3、4遍點夯夯擊次數為2擊,第5、6遍點夯夯擊次數為3擊。經統計:第5遍、第6遍點夯最后兩擊平均夯沉量分別為29.6cm和32.2cm。
  點夯施工完成后,地下水位上升至地表,大量水進入①層雜填土中,致使①層雜填土含水處于飽和狀態,因此造成表層松軟,經長時間地下水仍無法自行滲出,1m以下滿足設計要求,采用輕型井點降水對該區進行降水試驗,縱向排水管長6m。根據現場實測單泵排水量約為0.3m³/小時,出水量很小。該區采用1000kN.m夯擊能滿夯結束后,試樁區內地表泛水較明顯,該降水方案作用較小,表層約1m地層無法固結,①層素填土、②層粉土中的水位下降不明顯,停泵后水位又恢復。針對試驗情況,及時對降水方案進行了調整,重新下設了井點管,將縱向排水管長度調整為4.0m進行降水,效果良好,之后采用600kN.m夯擊能進行了滿夯。
  2.3.2試驗二區
  試驗二區位于場區中部北側,試驗面積24m×24m,根據試驗一區施工情況,我方對試驗二區強夯夯擊能進行了調整,第1、2遍點夯夯擊能1000kN.m,第3、4遍點夯夯擊能2000kN.m,第5、6遍點夯夯擊能4000kN.m,滿夯夯擊能1000KN.m。其它情況與試驗一區基本相同。
  2.3.3施工過程中存在的問題
  2.3.3.1砂樁施工問題
  砂樁施工過程中發現提管過程中砂料在③層淤泥質粉質粘土層下料不順暢,分析原因主要是因為③層土為軟塑~流塑狀,在砂樁提管過程中形成真空,導致孔壁回縮,進料不連續。
  施工初期,采用先加水后加砂料,使砂料形成流體狀的方法,克服了此問題。但是,這種方法由于天氣寒冷,容易造成管道凍結,無法實施,為此,我公司發明了一種新型的施工方法,即采用空壓機在沉管下部邊送氣邊提管,不讓其形成真空的方法,有效克服了此問題(如圖3所示)。
  2.3.3.2強夯施工安全問題
  試驗一、二區強夯施工過程中,地下水位上升至地表,大量水進入①層雜填土中,致使①層雜填土含水處于飽和狀態,因此造成表層松軟,強夯施工過程中,如果不進行降水施工,①層雜填土液化較嚴重,表層松軟,機械行走及起吊錘作業十分困難,稍有不慎極易發生安全事故。
  2.3.3.3超孔隙水壓力消散導致工期延長
  強夯施工過程中,導致①層雜填土含水處于飽和狀態,自然消散十分緩慢,通過明排水短期內不能將①層雜填土中的水排出,為了縮短工期,必須采用有效的降水方法。
  針對現場實際情況,采用了輕型井點降水方法,插管深度經過多次試驗,最終將表層及②層粉土中的水強行排出,有效降低了土層中含水量,最后采用滿夯補強表層土,使其固結,達到了設計要求。
  2.4處理效果
  試驗一區和試驗二區處理效果如表3所示。
  試驗一區和試驗二區處理效果 表3
巖土
編號
天然含水量
w(%)
天然孔隙比
e
壓縮模量
Es(MPa)
承載力特征值(kPa)
處理前 處理后 處理前 處理后 處理前 處理后 處理前 處理后
①填土 / / / / / / / 130
②粉土 27.8 30 0.981 0.791 2.92 7.7 100 150
③淤泥質粉質粘土 48.6 34.9 1.285 0.941 3.30 3.8 65 105
④粉土 26.8 24.8 0.797 0.684 7.82 10.2 140 150

  因土質、夯點、夯間的差異性,強夯后地基土強度在水平上差異較小、而垂直方向上差異較大,受土質條件限制,強夯加固對第③層粉質粘土(局部淤泥質土)影響程度較小,地基土承載力提高幅度不大。
  3.調整后試驗處理方案、過程及效果
  根據試驗一區、二區的試驗情況,我們對試驗方案進行了調整:①采用沉管砂樁+輕型井點降水+強夯施工;②變被動排水為主動降水,先采用輕型井點將地下水位降至地面下3.5m后,再進行強夯施工。
  砂樁施工完畢后,進行輕型井點降水施工,井點管水平間距1.0~1.5m,水平臥管排距5.5m,深度4.0m,采用自溢式真空泵抽水,如圖4所示。共抽水12天。試驗三區點夯分三種夯擊能施工,第一遍點夯采用2000kN.m和3000kN.m夯擊能,第二遍點夯采用2000kN.m、4000kN.m和3000kN.m夯擊能,第三遍點夯采用2000kN.m、4000kN.m和3000kN.m夯擊能,600kN.m夯擊能滿夯一遍。強夯施工過程中繼續抽水。強夯具體步驟如下:
 ?、挪捎萌辄c夯,一遍滿夯施工。夯點布置如圖5所示。
 ?、频谝槐辄c夯每點夯3擊;夯點布置于真空井點管排間,不影響真空降水施工。
 ?、堑诙辄c夯每點夯3擊;夯點布置于真空管上,二遍強夯前須將夯錘直徑范圍內的真空管拆除,留下夯間真空管,繼續進行抽水。
  ⑷第三遍點夯每點夯3擊;強夯前真空管拆除,僅剩場地外圍的井點管抽水。
 ?、蓾M夯一遍,采用600kN.m夯擊能,夯點之間搭接夯錘面積的1/3,滿夯前拆除外圍井點管。
  試驗三區處理效果如表4所示。
  試驗三區處理效果 表4
     
層號
巖性
平板載荷試驗   土工試驗 標準貫入試驗 靜力觸探試驗 綜合評價結果
承載力
特征值
fak
(kPa)
變形
模量
E0
(MPa)
承載力
特征值
fak(kPa)
孔隙比
e
承載力
特征值
fak(kPa)
錘擊數
N
承載力
特征值
fak
(kPa)
比貫入
阻力
ps
(MPa)
承載力
特征值
fak
(kPa)
壓 縮
模 量
Es
(MPa)
第①層
沖填土
≥130 19.34

29.78
135 0.729 140 21.2 145 7.7 130  
第②層
粉土
165 0.697 170 19.7 175 10.9 150 8.0
第③層
粉質粘土
    105 0.972 105 2.8 105 0.8 105 3.7
第④層
粉土
    150 0.617 145 11.2 145 5.5 150 9.0

  因土質、夯點、夯間的差異性,強夯后地基土強度在水平上差異較小、而垂直方向上差異較大,受土質條件限制2000kN.m 、3000kN.m 、4000kN.m各分區加固效果對第③層淤泥質粉質粘土影響差別不大,強夯加固對第③層影響程度較小,地基土承載力提高幅度不大。
  根據本工程地基處理需求,經設計論證,③層淤泥質粉質粘土由于其自身的特性,承載力特征值由65kPa提高至105kPa可以滿足處理要求。
  4. 處理方案確定
  試驗一、二、三區檢測完成后,經業主、監理、設計院及相關專家研究討論,最終確定采用沉管砂樁+輕型井點降水+強夯施工方案。
  ⑴砂樁:直徑Φ400mm,間距為3.0m,等邊三角形布置,樁長7.5~8.7m,要求砂樁進入第④層粉土不小于50cm。
 ?、戚p型井點:強夯施工前降水12~15天。井點管水平間距1.0~1.5m,水平臥管排距5.5m,深4.0m,采用自溢式真空泵抽水,要求將水位降至地面以下至少3.5m。
 ?、菑姾唬核唤抵猎O計要求后,開始強夯施工,點夯三遍,夯點間距5.5m正方形布置。第一遍點夯夯擊能2000kN.m,第二遍點夯夯擊能4000kN.m,第三遍點夯3000kN.m,600 kN.m夯擊能滿夯一遍。孔隙水消散期為4天。在強夯施工期間,真空泵維持抽水。
  5. 結論
  5.1本項目采用砂樁+輕型井點降水+強夯地基處理方法成功對超軟弱地基進行了處理,處理深度達8m,成功解決了東營港區的超軟弱地基,形成了一種新的超軟弱地基處理方法,該方法在國內未見報道。
  5.2氣動沉管砂樁成功解決了在淤泥質粉質粘土中成樁問題,該方法在國內未見報道。
  5.3③層淤泥質粉質粘土為海相沉積層,俗稱“油泥層”,其上的①層素填土和②層粉土均為吹填形成,經試驗數據表明,輕型井點降水時,井點管不宜插入③層,該土滲透性差,采用真空降水將該層中的水抽出十分困難。
  砂樁、強夯施工過程中,可將該層破壞,強迫該層中的地下水滲出。
  5.4在表層土極易發生液化的場區進行強夯施工時,宜采用主動排水措施,有效將地下水排出后,再進行強夯施工,可有效避免表層土處于飽和狀態,發生液化現象,有效防止機械行走時安全事故發生;同時也可有效縮短工期。
  5.5強夯夯擊能的確定
  第一遍點夯:2000kN.m與3000kN.m超孔隙水壓力上升值對比,發現2000kN.m強夯的超孔隙水壓力要高于3000kN.m的超孔隙水壓力,說明第一遍點夯采用3000kN.m就已經將地層破壞,能量分散,效果不如2000kN.m強夯效果好。
  第二遍強夯:采用4000kN.m強夯,目的是對深層地基土進行處理,此時仍有一部分井點管抽水,可確保不出現地下水上升到地表的情況。
  第三遍強夯:采用3000kN.m強夯時,僅剩場地外圍的井點管在抽水,場地中間的井點管已經全部拆除,如果采用高能量強夯易出現地下水滲到地表,造成工程失敗。
  5.6本工程采用4000kN.m和3000kN.m高能量夯擊能在超軟弱地基土中進行強夯,在國內尚屬首次,未見報道。
  [參考文獻]
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  [2]同濟大學葉觀寶、葉書麟主編.地基處理.北京:中國建筑工業出版社,1997

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